近日從鄂爾多斯傳來消息,南京化學工業(yè)有限公司化工機械廠(南化機)制造的大型煤炭深加工核心靜設(shè)備水冷、氣冷甲醇合成反應(yīng)器通過鑒定,達世界先進水平。鑒定專家認為,該大型水冷、氣冷甲醇合成反應(yīng)器是中國制造的新突破。
南化機為兩套產(chǎn)能180萬噸的甲醇合成裝置分別配套生產(chǎn)2臺水冷反應(yīng)器和1臺氣冷反應(yīng)器。水冷、氣冷甲醇合成反應(yīng)器制造具有高難度、高精度、高要求的特點,6臺水冷、氣冷反應(yīng)器的國產(chǎn)化,不僅節(jié)省了投資,而且填補了國內(nèi)煤炭深加工靜設(shè)備自主制造的空白,進一步提升了創(chuàng)新能力。
掌握高端設(shè)備制造技術(shù)
“我國富煤少油氣,煤炭深加工意義重大,核心設(shè)備的制造技術(shù),當然應(yīng)該掌握在我們手里。”曾在南化機鄂爾多斯分廠主持工作、現(xiàn)任廠黨委副書記的韓雪元認為,掌握高端設(shè)備制造技術(shù),事關(guān)國家經(jīng)濟命脈。
對于能夠批量制造千噸級反應(yīng)器的南化機來說,大型水冷、氣冷甲醇合成反應(yīng)器雖然不是特別重大的設(shè)備,但是其工藝先進、結(jié)構(gòu)復雜、要求精密,是必須攻克的煤炭深加工裝備。
據(jù)介紹,此次制造的水冷、氣冷甲醇反應(yīng)器直徑4.2米,橢圓度僅有3毫米,不足千分之一,制造精度完全達到技術(shù)要求,創(chuàng)歷史新高。
據(jù)介紹,設(shè)備制造之初,專利商對制造工藝要求很高,例如水冷反應(yīng)器的管板和管箱必須焊接后整體入爐進行熱處理,然后進行鉆管孔;氣冷反應(yīng)器內(nèi)件要求先完成組裝;進行內(nèi)件的獨立氣密試驗等。為此,項目人員在設(shè)備制造中采用由寧波工程公司設(shè)計、德國魯奇公司專利技術(shù)設(shè)備的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵細節(jié)和特殊制造工藝解決了一系列難題。
據(jù)南化機一位技術(shù)人員介紹,他們首次完成了復雜曲線管板的精密制造,首次采用普通成型和機加工設(shè)備實現(xiàn)了復雜零部件加工。這些反應(yīng)器在位于沙漠腹地的內(nèi)蒙古鄂爾多斯中天合創(chuàng)裝置現(xiàn)場穩(wěn)定運行已超過兩年,各項經(jīng)濟技術(shù)指標全部達到設(shè)計要求。
設(shè)計制作“黃金螺旋”管板
氣冷甲醇反應(yīng)器直徑4.2米、長13米,卻能滿足180噸年產(chǎn)能所需,是典型的“小身材、大能量”。數(shù)學上的漸開線,被稱作神奇的黃金螺旋。漸開線管板能夠有效地利用空間,2014年11月,不銹鋼材質(zhì)的漸開線管板完成加工,在國內(nèi)屬首次制造。為了這塊管板,南化機人琢磨了整整半年。
重加工車間主任周正國對復雜曲線的加工頗有研究。他先找了一塊同材質(zhì)500毫米見方的試板做試驗,一是驗正程序,檢驗編程準確性;二是選擇刀具,探索工藝參數(shù),測算進度;三是檢測累計誤差。這個試驗發(fā)現(xiàn)漸開線末端有累積誤差,將造成管孔分布不均,給后續(xù)的裝配工作帶來困難。于是,他和車間計劃員任有志運用VB編程,取了500個點,畫出非常完美的漸開線,為管板、復合折流板、筋板的加工奠定了質(zhì)量基礎(chǔ)。
管板上漸開線筋板的焊接是個難題,筋板高度240毫米,間隙僅100毫米,焊接過程還要避讓管頭,并且手伸不進去、眼睛看不到焊縫。該廠電焊工高級技師、江蘇省首席技能大師高申華,和鉚焊車間的同事們共同商討對策,研究出了漸開線箱體與管板的小空間MIG焊接技術(shù),設(shè)計制作了焊接工裝,改制了焊槍,不僅成功解決了這個難題,而且將工效提高3倍以上。
另外,水冷反應(yīng)器的梅花折流板有4718個管孔,每個管孔周圍又有6個小孔,像數(shù)千朵盛開的梅花。因為孔間距非常小,稍有不慎就會打穿管孔。該廠車工高級技師沈宗文帶領(lǐng)技術(shù)員們設(shè)計出了梅花孔定位工裝,用普通鉆床加工出了高精密度梅花管板。該工裝還獲得了國家實用新型專利證書。
打造七竅玲瓏“芯”
據(jù)介紹,水冷反應(yīng)器要求管板和管箱焊接后打孔,這樣鉆頭必須伸進管箱才能接觸到加工面,但鉆頭長度不夠。為此,他們又對新制作的鉆削工裝的密封套進行了改進。
氣冷反應(yīng)器漸開線管板直徑4.2米,這個尺寸大于鉆床的加工行程,管板無法一次完成鉆孔任務(wù),超出行程部分的管孔必須移位后才能加工。因為大部分的鉆孔完成后,管板會像一只巨大而柔軟的篩子,極易變形。隨后,周正國設(shè)計了一個管板固定工裝,移位時只需要起吊工裝即可,既防止了管板變形,又方便找正。
氣冷甲醇反應(yīng)器管束氣密試驗,讓容三車間副主任王明龍傷透了腦筋。他設(shè)計制做了一個臨時“殼體”,把內(nèi)件包起來;做了很多長方形墊板,把所有的管孔密封好。但是管板上安裝的熱電偶和取樣口的長圓形孔(腰型孔)成了問題,因為熱電偶伸出管板部分如同“劍柄”一般,影響了正常工作。
王明龍認為:如果能改變一下熱電偶套管的結(jié)構(gòu),就可以把“劍柄”塞進容器肚子里,做完氣密試驗再拽出來。他還設(shè)計了內(nèi)件拖入工裝,讓內(nèi)件“滑”進了殼體,間隙僅有20毫米。
就這樣,凝聚了南化機人創(chuàng)新智慧和工匠精神的這顆七竅玲瓏“芯”,成為煤炭深加工行業(yè)中國制造的又一大國重器。
轉(zhuǎn)自:中國化工報
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