本報(bào)訊 11月27日,從湖南安淳高新技術(shù)有限公司傳出消息,該公司自主開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的一氧化碳(CO)等溫低溫變換反應(yīng)器日前成功投運(yùn),高CO等溫低溫變換技術(shù)正式應(yīng)用于電石爐尾氣綜合利用工藝。專家表示,該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了合成氨高CO煤氣變換、工業(yè)爐高CO尾氣的利用,破解了長期困擾企業(yè)的技術(shù)裝備難題,為實(shí)現(xiàn)資源綜合利用、碳減排、環(huán)境凈化闖出了新路。
據(jù)湖南安淳董事長、總工程師謝定中介紹,該技術(shù)國內(nèi)外尚無先例,等溫低溫變換反應(yīng)器是其核心裝備。此次成功投運(yùn)表明,該技術(shù)具有顯著優(yōu)勢(shì):一是進(jìn)入系統(tǒng)的CO濃度高達(dá)75%~80%,為高CO原料氣;二是床層溫度軸向、徑向各點(diǎn)溫度均穩(wěn)定在219℃~222℃,徹底解決了超溫飛溫問題;三是等溫變換爐阻力幾乎為零,系統(tǒng)阻力小于0.01兆帕;四是該技術(shù)可根據(jù)后續(xù)產(chǎn)品對(duì)CO的要求,調(diào)節(jié)水汽比即可輕松控制出口變換氣中CO濃度;五是通過控制汽包蒸汽壓力可以輕松調(diào)節(jié)床層溫度;六是變換反應(yīng)熱幾乎全部利用產(chǎn)生的中壓蒸汽,反應(yīng)器水汽系統(tǒng)無動(dòng)力自然循環(huán);七是飽和蒸汽經(jīng)過系統(tǒng)過熱后可外送或本系統(tǒng)使用。
據(jù)了解,如何變換利用濃度高達(dá)75%~85%的CO一直是業(yè)內(nèi)的難題,國內(nèi)外尚無成熟、合理的解決方法。這導(dǎo)致當(dāng)前工業(yè)爐尾氣中大量的CO尾氣被放空或作燃料燒掉,造成大量的資源浪費(fèi)和碳排放。
傳統(tǒng)CO變換技術(shù)為多段絕熱反應(yīng)技術(shù),很難應(yīng)用于高CO氣體的變換。如CO濃度在65%左右,變換反應(yīng)會(huì)很劇烈,反應(yīng)溫度也會(huì)飛漲到不可控的程度。傳統(tǒng)技術(shù)需采用4~5臺(tái)變換爐,中間配裝繁雜的控溫?fù)Q熱設(shè)備,不僅反應(yīng)流程長,而且阻力大,系統(tǒng)阻力達(dá)到0.4~0.6兆帕,操作難度也較大。
據(jù)了解,湖南安淳早在5年前即著手研究CO變換技術(shù),并于2009年獲得國家發(fā)明專利,業(yè)內(nèi)對(duì)此項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用非常關(guān)注。 (周雄宗 李婧婧)
來源:中國化工報(bào)
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