本報訊 (記者 趙鳳莉) 截至昨日發(fā)稿時,中煤黑龍江省煤炭化工(集團)有限公司應(yīng)用煤氣化廢水高濃酚氨回收處理技術(shù)已取得日處理廢水5500噸的佳績。處理后的廢水pH值從10.5降至6.5,酚氨回收工段的總酚萃取效率從76%提升至93%。據(jù)測算,采用該技術(shù)后減排成效明顯,企業(yè)年可減排酚5600噸、氨氮6000噸、COD2.3萬余噸。
據(jù)了解,煤氣化廢水是氣化爐在制造煤氣的過程中所產(chǎn)生的廢水,主要來源于洗滌、冷凝和分餾工段。其特點是污染物濃度高,酚類、油及氨氮濃度高,生化有毒及抑制性物質(zhì)多,在生化處理過程中難以實現(xiàn)有機污染物的完全降解。煤氣化廢水的另一特點是廢水水質(zhì)因各企業(yè)使用的原煤成分及氣化工藝的不同而差異較大。其中魯奇爐氣化工藝產(chǎn)生的廢水污染程度較高,特別是產(chǎn)生的含酚廢水很難處理,運行成本高。
由華南理工大學(xué)與中煤黑龍江煤炭化工(集團)有限公司合作開發(fā)的煤氣化廢水高濃酚氨回收處理技術(shù),解決了長期困擾魯奇爐煤氣化生產(chǎn)過程的廢水處理難題。技術(shù)人員針對我國煤化工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃有毒酚氨廢水,通過大量基礎(chǔ)研究和工廠現(xiàn)場試驗,提出精餾汽提塔側(cè)線脫氨技術(shù)路線,開發(fā)出煤加壓氣化廢水高濃酚氨回收技術(shù)新工藝。
據(jù)介紹,該技術(shù)采用先脫酸脫氨再萃取脫酚工藝,利用單塔集成技術(shù)同時脫酸脫氨,再利用萃取劑和高效填料萃取塔增強多元酚萃取效果,優(yōu)化工藝流程,回收處理其中的酚氨成分,將污染物回收為資源。該技術(shù)在黑龍江煤化集團實現(xiàn)了工業(yè)化,廢水處理量達5500噸/日,最終排放水質(zhì)達到污水綜合排放國家一級標(biāo)準(zhǔn),解決了該企業(yè)長期以來對松花江流域的嚴(yán)重污染難題。其關(guān)鍵技術(shù)和主要技術(shù)指標(biāo)處于國際領(lǐng)先水平。
記者還了解到,該技術(shù)成果已得到環(huán)保部的重視,目前在中煤鄂爾多斯能源有限公司、中海油新能源投資有限公司、大慶石油集團等大型煤化工企業(yè)進行推廣應(yīng)用中,隨著后續(xù)針對性論證工作的進一步展開,該技術(shù)將在煤化工領(lǐng)域取得更好應(yīng)用。
來源:中國化工報
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