我國首創(chuàng)焦油全餾分加氫成套技術(shù)


作者:陳繼軍 張福增    時間:2013-05-07





  本報訊(記者 陳繼軍 通訊員 張福增)4月27日,中/低溫煤焦油全餾分加氫多產(chǎn)中間餾分油成套工業(yè)化技術(shù)(FTH)在北京通過了中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會組織的鑒定。專家組認定,該技術(shù)為世界首創(chuàng),并為我國煤代油戰(zhàn)略開辟了一條經(jīng)濟、環(huán)保、節(jié)能、可行的新途徑。

由中國工程院副院長謝克昌任組長,中國工程院院士楊啟業(yè)、中國科學(xué)院院士何鳴元等9位專家組成的鑒定組一致認為:陜煤化集團神木富油能源科技公司開發(fā)的中/低溫煤焦油全餾分加氫多產(chǎn)中間餾分油成套工業(yè)化技術(shù)系世界首創(chuàng),居行業(yè)領(lǐng)先水平。謝克昌表示,僅以目前我國在建、擬建的總產(chǎn)能達1700萬噸/年的中低溫煤焦油加工項目為例,若全部采用這項技術(shù),每年即可獲得1660萬噸清潔液體燃料,對緩解我國石油供應(yīng)壓力將產(chǎn)生積極而深遠的影響。

石化聯(lián)合會會長李勇武說,F(xiàn)TH技術(shù)為我國煤化工產(chǎn)業(yè)清潔發(fā)展與煤的高效分質(zhì)利用開辟了一條新的路徑,對我國能源化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。他希望陜煤化集團進一步優(yōu)化技術(shù)路徑和工藝條件,為該技術(shù)的大規(guī)模工業(yè)化推廣應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

據(jù)富油公司總經(jīng)理楊占彪介紹,采用該技術(shù)建成的12萬噸/年裝置已于4月11日至14日通過了石化聯(lián)合會組織的72小時現(xiàn)場考核?,F(xiàn)場考核結(jié)果表明:富油公司開發(fā)的FTH技術(shù),通過對中低溫煤焦油脫雜質(zhì)、除重金屬鐵離子和脫水等預(yù)處理,凈化煤焦油收率達98%以上;喹啉不溶物、鹽和水脫除率達95%以上;脫鐵率70.6%。其加氫單元通過加氫預(yù)處理、加氫精制、加氫脫芳、產(chǎn)品分離等工藝組合,實現(xiàn)了對中低溫煤焦油的全餾分加氫,是一種全氫型、短流程、清潔新型工藝技術(shù)。同時,其自主開發(fā)的加氫催化劑及設(shè)備工藝,解決了煤焦油中瀝青質(zhì)、膠質(zhì)難以加氫轉(zhuǎn)化的世界性難題,成功開發(fā)了多臺、多床層組合反應(yīng)器及內(nèi)構(gòu)件;開發(fā)的智能化控制催化劑床層超溫或飛溫組合技術(shù),實現(xiàn)精確控制反應(yīng)床層溫差,裝備國產(chǎn)化率超過99%。

據(jù)了解,國內(nèi)外普遍采用切分或延遲焦化技術(shù),不僅設(shè)備投資大、工藝流程長,油品收率也較低(最高不超過80%)。FTH技術(shù)以過濾+電場凈化+破乳脫水等投資省、能耗低的技術(shù)裝備,替代投資大、裝置運行耗能高的延遲焦化或切分裝置,且液收及汽柴油收率均高出其他現(xiàn)有裝置20%以上。其加氫過程所需的氫氣,又全部從煤熱解過程副產(chǎn)的尾氣中提取,整套工藝具有投資小、資源利用充分、油品收率高、經(jīng)濟效益好等特點。

來源:中國化工報



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